截至5月31日,胜利石油工程公司年累计进尺已达136.07万米。更为难得的是,五月份以来,胜利石油工程公司145部钻机全部动用,钻井日平均进尺达10904米,最高日进尺17329米。

钻井生产日进尺连续二十余天“破万”的背后,是胜利石油工程公司运行机制的不断优化创新。

为全力保障胜利油田增储上产,胜利石油工程公司执行董事、党委书记孙永壮发出动员令,要求全体干部员工知难而进、踔厉笃行,全力把疫情影响降到最低,将钻机利用率提升至最高水平,把耽误的进尺补回来,把计划的指标赶上去。

与此同时,由油田生产运行管理中心副经理邵国林领衔的精英团队,也进驻胜利工程。双方“合署办公”,一体化运行。

他们直面疫情带来的生产运行难题,坚持每天围绕生产实际进行会诊,发现工作短板,精准优化运行。同时建立井位预警机制,每月“逢一”(1日、11日、21日)全面梳理井位数量、“四同时”运行节点,启动3个月的钻机运行预警机制,确保钻机长周期运行。

运行机制的优化创新,还直接体现在搬迁组织方式的创新上。通过对一至五月份搬迁时效的梳理分析,胜利工程生产管理部门对影响时效的每个环节“对症下药”补齐短板。

5月24日,胜利石油工程公司副总经理李子杰带队,到黄河钻井总公司开展专题调研,进一步优化搬迁安装运行方案,挖掘提升搬迁时效潜力。

运力也是影响搬迁时效的关键因素。在胜利油田的大力支持下,胜利运输总公司积极参与胜利工程钻机搬迁运行。胜利工程将运输、黄河、渤海、井下四家单位的运输车辆进行信息共享、资源共用,谋求运输资源利用最大化和最高搬迁效率。

五月份,伴随着生产高峰期的到来,黄河钻井总公司出现了一天内12支钻井队同时搬迁的情况。仅凭黄河钻井总公司一家的运力,这在以往是不可能实现的。胜利石油工程公司统一部署,对四家单位运输车辆进行科学调配,不仅让这次“不可能的任务”顺利完成,还游刃有余地完成了胜利东部其他钻机搬迁任务。

在国际油价持续走高影响下,各海外市场也逐步释放钻井工作量。5月12日,胜利工程沙特项目4部钻机接令启动,近期13部钻机将全面实现复工复产;5月18日,70568钻井队承钻的土库曼斯坦加迪恩-102D井顺利开钻……