“调度室你好,我是综采一队刘文波,25214工作面整体已全部抬至二层夹矸以上,运输机过渡平缓,工程质量良好,平均采高5.5m,零点班割煤9刀”。

打开网易新闻 查看精彩图片

随着25214综采工作面机尾最后一部分恶劣地质变化的消失,历时70余天,走向长度430余米,倾向长度300余米,矸石平均厚度2.7米,最厚处达3.8米的恶劣地质构造带于6月20日被综采一队成功征服。

“我在综采一队当了近十年采煤机司机,在老局也干了十多年,见过不少地质变化带,但从来没有见过像这次矸石分布变化这么快的情况。”该队采煤机司机姜军委说道。

据了解,此次恶劣地质构造带自4月11日工作面推进至2166米处出现,具有范围大、变化快、结构硬等特点,严重制约原煤安全生产,导致综采一队月原煤产量骤降三分之二。同时,工作面各类设备在割矸过程中均受到不同程度的损伤,特别是采煤机截齿,一天更换百余个;有时候割一刀煤就需要进入机道作业更换截齿好几次,运输机链子、刮板也因大块矸石的原因频繁卡绊,磨损严重,给设备和检修作业带来了极大挑战。

面对极其恶劣的生产条件,综采一队在公司领导、相关中心和部门的统筹安排以及兄弟单位的通力配合下,坚定信心,迎难而上,积极寻求解决办法,凝心聚力克服困难,打响了这场“破矸”攻坚战。

“矸石较硬,采煤机负荷大,过构造带时减小割煤截深通过,截深控制在0.5米左右。”“采煤机司机抓紧调整工作面层位,控制好采高,采高保持在4.8米,既要保证少割矸,也要避免周期来压导致工作面压死。”“割矸时采煤机牵引速度要放缓,严禁强牵硬割,防止造成采煤机损坏。”“加强设备检修工作,尤其要将工作面三机特别是刮板运输机的检修作为重点工作,把设备的检修维护工作落实到责任人,做到‘谁检修、谁负责’,为顺利通过构造带提供机电保障。”……

一道道指令快速下达,一项项措施有序落实。经历过短暂的不适应期,综采一队上下迅速调整状态,全力以赴进行“破矸”攻坚。与此同时,公司各中心部门也集中联动,迅速与截齿厂家取得联系,紧急调配使用进口高强度破岩专用截齿,大幅降低了截齿更换频率。在此基础上,为了更进一步提高截割效率,降低人员劳动强度,公司联合厂家、相关专业技术人员组织召开专题会议,连夜编审了25214综采工作面过地质构造带方案及安全技术措施,制定了“先预裂后截割”的回采工艺,成立打钻和预裂攻关小组。预裂期间,综采一队及时优化劳动组织、预裂工艺,调整钻孔深度、角度等参数,钻孔效率和预裂效果得到进一步提高。

4月11日至30日,日平均割煤3刀100架;5月1日至15日,日平均割煤7刀;5月16日至31日,日平均割煤10刀;6月份以来,日平均割煤12刀……

截至6月20日,恶劣地质构造带影响全部结束。6月20日当天,综采一队全天割煤17刀,产量3.4万吨,21日零点班再破纪录,单班割煤9刀。

下一步,综采一队将总结好通过地质构造带期间各项工作及经验反馈,确保后续安全生产工作有序开展,用实绩和实效,持续践行“千万吨级智能化综采队”的责任与担当,为公司顺利完成安全生产任务提供“千万吨”保障。(钟凯)