连日来,唐山三友热电紧扣集团要求部署,深入开展“大干四个月 攻坚保效益”活动,持续在生产提效、创新创效、经营创效上下功夫,确保每一项举措都精准落地。目前,公司累计创效3700多万元,实现时间过半任务超半,为集团完成全年利润目标提供支撑。

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生产提效,指标持续创优

在锅炉一车间技术组,技术人员正在计算钢球掺配后的实验参数。经对比,磨煤机吨汽磨电耗下降0.02度/吨汽,优于年初计划值,降耗明显。

磨煤机属于高耗能设备,为降低电耗指标,车间自主开展了一项优化磨煤机钢球大小的实验,重点对各直径钢球进行详细筛分,并根据设备出力和煤粉粒度大小进行效果评定,最终生成钢球最佳配比数据图。经试验,10月份磨电耗完成2.81度/吨,累计创效11万元。

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优化工艺调整促进指标创优,是实现节能降耗的一项重要手段。同样,在两汽水车间,技术人员以调整原水结构为切入点,增加中水、生活水用量,降低原水用水成本,原水耗创近五年来最低;在两输煤车间,大家不断想办法、出实招,通过完善电量计量、强化电耗分析、严控设备空载时间等措施,实现了上煤电耗连续三个月持续降低。在浓厚攻坚氛围下,生产系统再次组织了生产指标“回头看”,深化同专业对标交流。10月份,吨汽耗标煤、吨汽耗电创近四年同期最优,进一步坚定了广大干部职工攻坚保效益的决心。

创新提质,节能效果显著

自《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》实施以来,公司电气系统紧盯政策导向,从提高设备效率、优化电力使用和减少能源损耗三方面入手,降低耗电指标,实现节能全覆盖。

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公司一方面加快低效设备替换,将北厂达到更换周期的5台高压电机升级为国内电力行业最先进的高效能电机,能耗指标相当于家用电器设备的“一级能效”,节电效果显著;另一方面,加快落后工艺调整,在北厂10kV 0-Ⅲ段、南厂10kV厂用I段实施无功补偿技术,提高功率因数和电压质量。同时,在4#炉排粉机高压电机及14台低压电机上,应用国内先进高效、安全稳定的变频器,优化调速系统,实现参数灵活调整,降低电能损耗。经统计,全年节电350万度,累计创效180多万元。

此外,本着“节省一分是一分”的降耗理念,公司技术人员又将目光投向电伴热系统温控、厂区智能照明等节能改造中,以先进智能设备助力公司节能降耗。

经营创效,提供最大支撑

“临近冬季用煤高峰期,咱们更要关注好原煤市场,继续做好保量降本工作,确保原煤库存维持在中高位水平”。供销管理人员每天到达岗位后的第一件事,就是查看公司燃煤消耗、煤场结构、港口库存、坑口市场等信息,他们始终践行“多算账、多贡献”理念。

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根据原煤市场季节特点,供销系统提前做好迎峰度冬原煤供应工作。一方面公司积极开拓市场,引入新供应商,仅一单就节约采购成本3.7万元,降本效果突出;另一方面实施“一户一策”战略,逐个与客户进行深入沟通,争取最大程度价格降幅。同时,公司结合锅炉运行和货场存煤指标,进一步增加经济煤种采购量、掺烧量。截至目前,公司采购经济煤83万吨,创效1800多万元。

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目前,依托煤粉锅炉脱硫塔提效技术研发项目,公司正在进行高硫煤掺烧试验,不断摸索原煤中硫含量对脱硫效果的影响,进一步为原煤结构调整提供支撑,力争创造更大效益。

信心源于实力,实力源于努力。在冲刺全年效益的关键时期,唐山热电公司全体干部职工正以积极的探索精神和创新意识,深度挖潜、极致攻坚,力求在每一个细节上都实现保稳与创效的最大化,为集团高质量发展贡献热电力量。(赵萱)(唐山三友集团有限公司供图)

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