一、我公司生产能力为80KT/a,造气采用常压固定床间隙气化法,所用的原料为山西晋城3#煤。半水煤气中H2S基本上≤1.5g/L,但随着煤炭资源的紧张,优质3#煤不但价格高,而且不易采购,相应的造成生产成本的上升,为了增加企业的抗风险能力,降低生产成本,我公司决定掺烧9#劣质煤,掺烧H2S高的原料,脱硫必须要把H2S拿到指标内,而我公司原脱硫只有一台旋流板脱硫塔,脱硫工艺为:碱液脱硫,催化剂为酞菁钴系列的888产品,由于设备较小,如不对脱硫系统进行改造,根本满足不了烧9#煤的要求,为此,公司决定对脱硫系统进行改造。

二、改造后的设备及流程简述

1、冷却塔:2600×12650

2、旋流板脱硫塔:2600×17000

3、格栅填料脱硫塔:¢3800×3600

4、半水煤气洗涤塔:1800×16500

5、贫液槽:3800×5000

6、富液槽:4000×5000

7、氧化再生槽:6000×6800/8000

8、贫液泵:Q400m3/h H=50m 2台

Q400m3/h H=32m 1台

Q400m3/h H=32m 1台

9、富液泵:Q400m3/h H=50m 2台

Q200m3/h H=50m 2台

☆流程简述图:(气体)

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三、运行情况

我公司于2006年8月份开始进行改造,历时20天,新增一台格栅填料塔¢3800×3600。通过改造开车后,半水煤气中H2S可以控制在6g/L左右,脱硫塔出口可以控制在70mg/L左右(我公司为全低变流程要求进口H2S≥70mg/L)。通过近一年时间的运行,我们发现该系统操作弹性大,半水煤气中H2S波动较大时,出口H2S也在指标之内。当进口H2S≤2g/L以下时,脱硫开旋流板塔开一台Q400m3/h H=32m的贫液泵时,出口H2S≤100mg/L,开一台Q400m3/h H=32m的富液泵。当进口2g<H2S<6g时,开一台格栅填料塔,开一台Q400m3/h H=50m的贫液泵。开一台Q400m3/h H=50m的富液泵,出口H2S<100mg/L。该系统不但脱硫效果好,而且再生效果也好,贫液中的悬浮硫≤0.15g/L。但是在运行中也发现一些情况。

1、当半水煤气中H2S≥2g/L时,为了保证脱硫后H2S≥70mg/L,我们就减少了溶液的循环量,虽然出口H2S控制在指标之内,但是时间一长,造成格栅塔阻力上升,最高△P=50mmHg,只有加大循环量来进行冲塔,冲塔时最大流量Qmax=800m3/h,效果明显。为了解决这个问题,我们采取了三项措施。

(1)调整溶液的成份

调整前:Na2CO3总碱 NaHCO3888

5.27 0.55 21.3 30~40PPM

调整后:3.71 0.25 17.5 30~40PPM

(2)保证一定的喷淋密度

根据理论计算和实际操作中发现,当H2S≤2g/L时,格栅塔的喷淋密度为:25~40m3/m2h,当2g/L≤H2S≤6g/L时,格栅塔的喷淋密度为:40~50 m3/m2h,所以保证一定的溶液循环量很重要。

(3)从萝茨机出口冷却塔出口配一根¢219的近路到格栅塔出口,用来调节脱硫出口的H2S在指标之内。

2、必须要保证溶液成份的稳定,尤其是有效成份Na2CO3的稳定,当Na2CO3过低,总碱度过低,而NaHCO3高时,可以根据当时的溶液组份,向系统中补入适量的NaOH,这样即能提高总碱度和Na2CO3,又能降低NaHCO3的含量,减少副盐的产生,减少塔堵的几率。

3、系统出口洗气塔偏小,该塔直径只有1800mm,是用原脱硫塔改造而成,加之内部污垢严重,实际直径1400mm,喷头不能开多,否则会造成带水,实际洗涤效果很差,现准备把该塔更换为适应生产的大塔,并在下部增设分离段,增加分离效果和洗涤效果。

四、总结:

以上只是我们改造后在生产中的运行总结,可能还有不到之处。总之,本公司脱硫系统改造后脱硫效果高,操作稳定,操作弹性大,运行成本低,费用省,运行过程中基本没有污染。尤其是888催化剂不但有良好的催化作用,而且洗气塔效果也十分明显,这在生产实践中得到了验证。