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“十三五”末

采收率达42.7%

一半区块采出程度超40%

在常规采油厂眼里

这已是逼近极限的

油气开发状态了

如此,路在何方?

“十四五”期间

孤岛采油厂用连续四年超产

给出答案:

极限,不是终点

是新的起点

思维破局

“十三五”末

孤岛厂站在十字路口——

产量连年下滑

开发效益持续走低

曾是看家的化学驱、稠油、水驱

逐渐演变成老款“三板斧”

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前路艰难

“十四五”再走老路断不可行

他们以系统思维破题

梳理36条新思路

对化学驱,重点在控递减

开发坚持“精细、精准、极致”

稠油,重点在转观念

不再固守“必须热采”

对水驱,透过现象看本质

认清“高含水是假象”

对断块,则解放思想

需知“没有开发不好的油藏”

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理念的转变

加上技术的加持

成果如何?

化学驱增油320万吨

创中石化注入时间、注入量

与效益三项纪录

稠油3400万吨储量有效动用

自然递减率降低7%

低成本侧钻技术规模应用

恢复经济可采储量670万吨

累计增油80万吨

2022年

孤岛厂产量成功止跌回升

安全固本

“不安全的油1吨都不要”

安全高于产量

理念融入顶层设计

孤岛厂全面构建风险防控体系

在这个体系当中

孤岛厂梳理出高风险作业、

硫化氢、单井拉油等重点环节

对承包商实施全过程严格管控

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“十四五”期间

该厂对职工隐患建议累奖270万元

重点隐患治理率100%

技术创新筑牢防线

躺井率降至1.05%

经营风险同样严控

“三级监督”嵌入决策全流程

资金精准投向效益高地

25项内控指引

动态优化风险清单

让经营风控有据可依

数智跃升

开发后期

孤岛厂主动布局新质生产力

“智能油藏运营平台”

让决策更精准

“注采管控集控系统”

推动生产向智能联动转变

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数智化应用带来实效:

采油时率提升1.04%

相当于年增产2.5万吨

无人值守示范站里

劳动生产率提升40%

除了数智改革

精细管理亦提供深度支撑

“五到区块”目标管理

让区块全部盈利

老井产量占比提升至90.9%

自然递减率降至8.8%

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多项数据持续向好

孤岛厂也连续三届

获集团公司“先锋采油厂”

57年奋斗之路

孤岛石油人秉持团队精神

向“效益稳产240万吨”目标坚定前行

这里开发逼近极限

资源不占优

但信念不改

他们打破思维定式

严抓本质安全

巧用数智赋能

极限之上

老将找到新活法

只要方向对、方法巧、人心齐

油田也有新春天(胜宣)