实干是真底色,破题是主旋律。公司“争旗・夺星・赛最强”管理提升劳动竞赛攻坚行动已接近尾声,各基层单位锚定目标、敢闯敢试,涌现出一批特色鲜明的实践做法、亮点纷呈的创新经验。本专题聚焦基层智慧,突出因地制宜、务实管用的鲜明特质,展示守正创新、提质增效的生动实践。让我们一同汲取攻坚动能!

灵感迸发 破解清罐难题

一次灵感迸发

一场技术攻坚

单次清罐节约成本5万余元

VOCs减排提升94%

传统21天的施工周期压缩至3天!

这背后

是一线工匠对生产痛点“宣战”的精彩故事。

创新成果荣获公司一等奖

近日,胜龙采油管理区采油主任技师郭锐团队,凭借《双空心杆密闭循环清砂装置》项目,荣获公司2025年度“一线生产难题揭榜挂帅”优秀技术创新成果一等奖!

清罐=停产?难题亟待破解

“罐体长期不清理,沉积物堆积,直接影响水质达标,也增加了日常管理压力。但每次清罐都意味着停产,影响产量,还需投入大量人力物力。”安全生产指挥中心经理田立新道出了一线生产的长期窘境。郭锐介绍,传统清罐需多层级审批,前期准备耗时久,且需停产清空存液;施工周期长,劳务成本占比高,VOCs排放不达标,还伴随火灾、中毒等高风险,安全管控压力极大。

团队聚力攻关 灵感源于现场

转机来自公司工会启动的“一线生产难题”揭榜挂帅活动。彼时,郭锐团队的技术攻关已取得阶段性成果,平台的出现恰逢其时。灵感源于深耕现场的细致观察。一次井口作业时,防喷盒的密封性能和双空心杆的结构,给了郭锐关键启发:“能否将类似原理应用于清罐?”在胜龙技师工作站的通力协作下,团队确立了“冲、洗、收”一体化循环的技术路线。

密闭循环 实现绿色高效清洗

团队设计了一套专用装置。

冲:通过罐底阀门密封连接,注入高压清水搅动沉积物

洗:利用双空心杆的独特环空结构,将油砂混合物密闭排出;

收:由吸污车实时回收,清洗液可循环使用,直至罐底清洁。

整个过程,罐体正常运行,无需停产。研发最大的挑战是沉积物混合液的密闭处置与VOCs达标排放。团队通过反复论证,并邀请管理区安全部门联合攻关,最终成功攻克了技术瓶颈。

懂现场 敢借鉴 善协作

谈及成功秘诀,郭锐说:“没有捷径可走,关键在于懂现场、敢借鉴、善协作。”他特别提到,公司工会在项目揭榜与发布中提供了关键支持,而团队成员的凝心聚力、大师专家的专业支撑,共同铸就了突破的基石。

创新赋能

一直以来,管理区都高度重视创新创效工作,通过举办“技术沙龙”“难题会诊”等活动,搭建基层员工创新交流平台,鼓励员工立足岗位开展小改小革。下一步,管理区将进一步完善该装置的设计,争取让这一创新成果在更多生产场景中创造价值。