近期,我公司试验人员检验发现部分细纱波谱图上有机械波出现,具体反映出条干CV%值较高,比正常高1~2%;细节、粗节较多,尤其表现在-30%与-40%处的细节,比正常高出50%左右。且机械波的位置和细纱的牵伸倍数成正比。

例如:对于人棉纱,人棉30s细纱单纱,牵伸倍数为20.19,机械波的位置在20cm左右,人棉60s单纱,牵伸倍数为40.58,机械波的位置在40cm左右,以下是异常波谱图。

通过波谱图分析计算:

该细纱异常机械波应该是由于粗纱10mm左右的机械波造成的,且为同一类型的机械波。

我们经过反复抽样检测,发现出现此问题的粗纱都同样是由28#粗纱机生产的。但检测这台粗纱机纺出的粗纱,条干CV值正常,波谱图的图形也正常,没有出现机械波。针对这一情况我们进行了分析。

通过反复试验发现:相对于粗纱机车头处所纺的粗纱,车尾处所纺粗纱的细纱机械波更为明显;同一粗纱锭位所纺的粗纱,小纱和满纱所纺细纱的机械波没有明显的差异,且细纱机械波的位置和细纱的牵伸倍数成正比。通过以上试验分析,原因可能是由于粗纱罗拉扭振引起的细纱机械波。

引起粗纱罗拉扭振的因素很多:

(1)车间温湿度波动过大,特别是在生产化纤品种时,牵伸力波动也大,牵伸力过大容易产生机械波。

(2)粗纱下胶圈偏紧,在中罗拉回转时产生间断性频率较高的轻微振动,尤其纺化纤品种。

(3)加压过重,罗拉负荷增加。

(4)粗纱机罗拉水平不好,表面弯曲。

(5)牵伸齿轮刚度差,牵伸力过大时,产生齿轮啮合不良。

根据以上原因分析,对相关因素进行试验,逐一排查原因:

(1)原粗纱机28#纺人棉,用此台机纺纯棉,结果发现细纱仍有机械波,排除了因温湿度原因纺化纤品种牵伸力过大造成的粗纱罗拉扭振。

(2)检查粗纱下皮圈,皮圈完好且没有特别紧的感觉,我们特意又重新加工了下皮圈,在原有基础上加大了25丝,且上下皮圈新旧搭配使用,结果机械波仍然没有消除。

(3)通过改变粗纱工艺,改粗纱后区牵伸,由原来1.25改为1.28,机械波没有消除,但反应在细纱波谱图上机械波的位置前移。改粗纱总牵伸倍数由原来的8.92降为7.56、压力由原来的230、200、220、220N/双锭降为185、170、175、175N/双锭 ,问题仍然没有解决。我厂原粗纱锭速为1050转/分,后降为1000转/分、再降950转/分分别做实验对比,锭速降低后机械波仍然没有消除,但高度稍微矮了一点。

(4)我们检修、更换了牵伸系统中状态不良的齿轮和轴承,问题没有得到消除,说明问题不是出在牵伸齿轮或轴承上。

(5)检查罗拉敲空情况,发现中间一段罗拉全部处于悬空状态,进一步检查发现,车面水平不良,最大偏差达到了240丝。对28#粗纱机重新校正车面水平后,细纱机械波消除。随后不久又发现粗纱机18#、27#有同样的问题,于是我们对所有的粗纱机进行了逐一平车。由于粗纱机车面水平造成罗拉扭振的细纱机械波都已解决。表1是解决前后的人棉30s细纱实验数据。

作者:顾伯杰 魏艳红 南通纺织控股集团纺织染有限公司

编辑:中国纱线网新媒体团队

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