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9月18日,从中国石油辽河油田特种油开发公司获悉,该公司在杜84块南部高压区对4口套坏井开展套损治理,成功将其恢复动用,目前平均单井日产达4.8吨,阶段累产油1089吨,增油效果喜人。这是该公司依靠套损井治理让高压区油藏焕发新活力的又一举措。

据了解,杜84块南部高压区开发目的层为兴隆台油层,由于储层物性差,层间非均值性强,导致油井吞吐注汽压力高,注汽干度低,因此油井产量低,开发效果一直不太乐观。同时受地层应力影响,油井套变比例高,且修井过程中地层吐砂严重,油井修复难度大,因此区域占比达35%以上的套损井长期处于停关状态。

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面对公司采出程度逐年升高、优质储量递减加快,该公司坚持转观念、拓思路,把提高难动用区产量作为稳产的重要一环,近几年持续加大对该类区域的精细描述。“我们惊喜的发现,高压区部分动用的油井多轮吞吐开采后,油层动用程度逐渐提高,地层压力已由最初的15MPa下降至6MPa,油汽比也提高至0.25以上,开发效果正在逐渐改善。”该公司地质研究所生产室室主任靳月明说。

为进一步挖掘高压区潜力,该公司将目光再次聚集到套损井治理上,按照“油藏可行、工程可行、效益可行”原则,从今年1月开始,就对高压区内所有套变井进行逐一排查,并根据邻井生产情况、监测资料及动态资料结果,进行小层精细对比,重新刻画出潜力油层,最终建立套损井治理界限,并优选出9口潜力井,计划分三批恢复动用。

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为确保高压区套损井治理效果,该公司加强技术和管理相结合,在优化井身设计参数上下大力气,修井前充分结合采油院意见进一步优化井身轨迹,修井中严格按井身轨迹设计参数钻进,修井后通过电测验证实际井身轨迹参数的达标率,从根源上避免套管抗挤压强度过高导致的套损。同时优化修井与投产运行,采取集中修井、集中投产,避免井间注汽干扰带来的不利影响。

目前,第一批次4口井均已重新“上岗”,达到预期效果,下一步,该公司将充分借鉴成功经验,使高压区套损油井再冒“新油花”。