案例:某聚氨酯合成革生产企业废气治理工程

项目背景

该企业是国内大型聚氨酯合成革生产商,拥有多条干法、湿法生产线。生产过程中产生的废气成分复杂、浓度波动大,且含有恶臭物质。随着园区环保要求提高,企业需对原有废气处理设施进行升级改造。

废气成分及来源

废气主要来自以下工段:

树脂合成工段:DMF、甲苯、醋酸乙酯等溶剂挥发

涂布工段:聚氨酯树脂中有机溶剂挥发

凝固工段:DMF与水蒸气混合废气

后处理工段:表面处理剂挥发物

废气特点:

废气量大:总风量约150,000m³/h

浓度波动大:非甲烷总烃浓度200-1500mg/m³

湿度高:部分工段废气相对湿度达90%以上

含腐蚀性成分:少量HCl、NOx等

处理工艺流程

根据废气特点,采用"多级预处理+沸石转轮浓缩+RTO焚烧"工艺:

废气收集与分质处理

高浓度废气(涂布线):单独收集

高湿度废气(凝固槽):先经冷凝除湿

一般废气:直接进入主处理系统

预处理系统

冷凝器:将废气温度从60℃降至40℃,去除部分水分和有机物

化学洗涤塔:NaOH溶液洗涤去除酸性气体

除雾器:去除废气中夹带的液滴

沸石转轮浓缩系统

转轮直径:4.5m

浓缩比:15:

处理风量:150,000m³/h

RTO焚烧系统

三室RTO,切换时间3分钟

燃烧温度:760-800℃

热效率:≥95%

余热利用系统

产生0.8MPa饱和蒸汽,用于生产

年节约蒸汽约8000吨

最终效果

系统连续运行一年后,经环保部门验收检测:

非甲烷总烃排放浓度:≤15mg/m³

DMF排放浓度:≤3mg/m³

甲苯排放浓度:≤2mg/m³

臭气浓度:≤

VOCs总去除效率:≥98%

项目总投资约1500万元,年运行费用约180万元,通过余热回收年节约能源费用约120万元。废气处理系统自动化程度高,基本实现无人值守运行