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案例:江苏某混纺印染废水处理升级改造工程

项目背景

该企业位于江苏省苏州市,主要生产棉、涤纶混纺面料的染色和印花产品,原有废水处理设施建于2010年,处理能力2000吨/日。随着产能扩大和排放标准提高,原有设施处理能力不足且出水水质不稳定,企业决定投资800万元进行升级改造。

废水成分及来源

该企业废水主要来自:

前处理废水:含有烧碱、表面活性剂等

染色废水:含有分散染料、活性染料及各种助剂

印花废水:含有颜料、糊料等

后整理废水:含有功能性整理剂

废水特点为:pH值8-11,COD 1000-2000mg/L,BOD5 300-500mg/L,色度400-800倍,SS 300-600mg/L,含有一定量的PVA浆料。

处理工艺流程

改造工程采用"强化预处理+改良生化+臭氧催化氧化"工艺:

预处理系统改造

新增细格栅:去除细小纤维

调节池扩容:增加水力停留时间

新增高效混凝系统:采用铁盐混凝剂,COD去除率提升至40%

生化系统改造

水解酸化池改造:增设组合填料

接触氧化池扩容:增加50%处理能力

新增MBBR区:投加30%悬浮填料,提高处理效率

二沉池改造:采用斜管沉淀,表面负荷降低30%

新增深度处理系统

臭氧催化氧化塔:填充专用催化剂,臭氧投加量50mg/L

生物活性炭滤池:进一步去除残余有机物

紫外消毒渠:确保出水微生物指标达标

污泥系统改造

新增污泥深度脱水系统

污泥干化量减少20%

最终处理效果

改造后系统运行稳定,出水水质达到《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-2012)的直接排放标准,主要指标为:COD≤60mg/L,BOD5≤15mg/L,色度≤30倍,SS≤30mg/L,氨氮≤10mg/L。处理能力提升至3000吨/日,运行成本降低15%,每年可减少COD排放量约200吨。