打开网易新闻 查看精彩图片
打开网易新闻 查看精彩图片
打开网易新闻 查看精彩图片
打开网易新闻 查看精彩图片
打开网易新闻 查看精彩图片
打开网易新闻 查看精彩图片
打开网易新闻 查看精彩图片
打开网易新闻 查看精彩图片

案例:汽车内饰材料生产企业废气治理

项目背景

该企业为知名汽车品牌配套生产内饰件,生产过程中使用酚醛树脂作为粘合剂,产生复杂成分废气。原有活性炭吸附装置更换频繁,运行成本居高不下。

废气成分及来源

废气主要来自热压成型和修边工序,含甲醛(200-500mg/m³)、苯酚(100-300mg/m³)及少量氨气。废气特点为浓度波动大(峰值可达日常3倍),含有胶黏剂雾滴。

处理工艺流程

采用"静电除尘+化学洗涤+RTO焚烧"组合工艺:

静电除尘器

:去除90%以上胶黏剂雾滴

两级化学洗涤

一级碱洗(pH10-11)去除苯酚

二级尿素溶液洗涤(浓度15%)去除甲醛

RTO蓄热焚烧

:三床式设计,焚烧温度850℃

急冷塔

:防止二噁英生成

系统设计亮点:洗涤液自动加药系统;RTO热效率≥95%;应急旁路系统。

最终效果

处理后各项指标:甲醛<2mg/m³、苯酚<5mg/m³、非甲烷总烃<30mg/m³。虽然RTO设备能耗较高(约80kW·h),但通过热能回用,每年节省蒸汽费用约40万元。系统实现全自动化运行,人工干预少。