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案例:汽车内饰材料生产企业废气治理
项目背景
该企业为知名汽车品牌配套生产内饰件,生产过程中使用酚醛树脂作为粘合剂,产生复杂成分废气。原有活性炭吸附装置更换频繁,运行成本居高不下。
废气成分及来源
废气主要来自热压成型和修边工序,含甲醛(200-500mg/m³)、苯酚(100-300mg/m³)及少量氨气。废气特点为浓度波动大(峰值可达日常3倍),含有胶黏剂雾滴。
处理工艺流程
采用"静电除尘+化学洗涤+RTO焚烧"组合工艺:
静电除尘器
:去除90%以上胶黏剂雾滴
两级化学洗涤
一级碱洗(pH10-11)去除苯酚
二级尿素溶液洗涤(浓度15%)去除甲醛
RTO蓄热焚烧
:三床式设计,焚烧温度850℃
急冷塔
:防止二噁英生成
系统设计亮点:洗涤液自动加药系统;RTO热效率≥95%;应急旁路系统。
最终效果
处理后各项指标:甲醛<2mg/m³、苯酚<5mg/m³、非甲烷总烃<30mg/m³。虽然RTO设备能耗较高(约80kW·h),但通过热能回用,每年节省蒸汽费用约40万元。系统实现全自动化运行,人工干预少。
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