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案例:电镀工业园区含氰废水处理项目

项目背景

华东地区某电镀工业园区因生产需要,每日产生约200吨含氰废水,氰化物浓度在50-200mg/L波动。园区内12家电镀企业排放的废水成分复杂,除氰化物外还含有铜、镍、锌等重金属离子。当地环保部门要求处理后出水氰化物浓度必须低于0.3mg/L,重金属离子浓度也需达到国家排放标准。

废水成分及来源

该园区含氰废水主要来源于三个环节:电镀前处理工序中的氰化镀铜、氰化镀锌工艺产生的漂洗水;电镀槽液定期更换产生的废液;以及地面冲洗水和设备维护废水。废水主要污染物包括游离氰化物(CN-)、铜氰络合物([Cu(CN)₄]²⁻)、锌氰络合物([Zn(CN)₄]²⁻)等,pH值在9-11之间,COD浓度约150-300mg/L。

处理工艺流程

该项目采用"预处理+两级破氰+混凝沉淀+深度处理"的组合工艺:

预处理阶段

:废水首先通过格栅去除大颗粒杂质,然后进入调节池均质均量,通过pH在线监测仪自动加酸调节pH至10-11。

一级破氰处理

:采用碱性氯化法,投加次氯酸钠(NaClO)作为氧化剂,控制ORP值在300-350mV,反应时间45分钟,将简单氰化物氧化为氰酸盐(CNO-)。

二级破氰处理

:继续加酸调节pH至7.5-8.0,投加过量次氯酸钠,控制ORP值在600-650mV,反应时间60分钟,将氰酸盐进一步氧化为二氧化碳和氮气。

混凝沉淀处理

:破氰后废水进入混凝池,投加聚合氯化铝(PAC)和聚丙烯酰胺(PAM),通过絮凝沉淀去除重金属离子。

深度处理

:采用活性炭吸附塔去除残余有机物,最后通过pH回调池将出水pH调整至6-9范围内。

最终效果

系统运行稳定后,出水氰化物浓度稳定在0.1mg/L以下,铜、镍、锌等重金属离子浓度均低于《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表2限值。项目总投资约380万元,运行成本约5.8元/吨水。处理后的水部分回用于生产,年节约新鲜用水量约3万吨,实现了环境效益与经济效益的双赢。