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案例:电子元器件制造厂酸雾废水处理项目

项目背景

某知名电子元器件制造企业位于长三角地区,主要生产印刷电路板(PCB)和半导体元件。在生产过程中,蚀刻、电镀等工序产生大量含酸废气,经湿式洗涤塔吸收后形成酸性废水。该企业原有处理设施老化,无法满足日益严格的环保排放标准,急需升级改造酸雾废水处理系统。

废水成分及来源

该厂酸雾废水主要来源于三个环节:

蚀刻工序废气洗涤水:含有高浓度盐酸(3-5%)、少量硝酸及铜离子(50-100mg/L)

电镀工序废气洗涤水:以硫酸为主(2-4%),含微量铬、镍等重金属

酸洗工序废气处理水:含氢氟酸(1-2%)和磷酸(2-3%)混合酸液

废水特点:pH值极低(0.5-2.5),重金属含量波动大,每日产生量约80-100吨。

处理工艺流程

针对该厂酸雾废水的特点,设计采用了"化学中和+混凝沉淀+深度过滤"的组合工艺:

调节均质

:不同来源废水进入调节池混合均匀,减少水质波动

两级中和

一级中和:投加石灰乳调节pH至4-5,使重金属初步沉淀

二级中和:采用氢氧化钠精确控制pH至8-9,确保重金属完全沉淀

混凝沉淀

加入PAC(聚合氯化铝)混凝剂,用量为100-150mg/L

投加PAM(聚丙烯酰胺)助凝剂,用量为0.5-1mg/L

混合液进入斜板沉淀池,水力停留时间2小时

深度处理

上清液经过多介质过滤器(石英砂+活性炭)过滤

部分出水经RO反渗透系统处理后回用

污泥处理

沉淀污泥经板框压滤机脱水,滤饼(含水率60%)交由专业公司处置

最终效果

系统运行稳定后,处理效果显著:

pH值稳定在6.5-7.5,达到《污水综合排放标准》一级标准

重金属去除率>99.9%,铜、镍、铬等指标均低于0.1mg/L

SS(悬浮物)<10mg/L,COD<50mg/L

30%处理水回用于废气洗涤系统,年节约用水约1万吨

污泥产生量减少40%,危废处置成本降低35%