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案例:某造纸厂聚丙烯酸施胶剂废水处理工程

项目背景

该案例为华南地区一家大型造纸企业,在生产过程中使用聚丙烯酸作为表面施胶剂,每日产生含聚丙烯酸废水约150m³。由于聚丙烯酸导致废水黏度大、难降解,原有处理系统效果不佳,需要进行专项改造。项目要求出水COD≤100mg/L,达到当地造纸工业水污染物排放特别限值要求。

废水成分及来源

废水主要来源于造纸施胶工序的溢流和清洗水,含有0.5-1.2%的聚丙烯酸施胶剂、少量淀粉和造纸填料。废水特点为:COD浓度3000-6000mg/L,BOD5约800-1500mg/L,pH6-8,温度40-50℃,含有细小纤维等悬浮物。

处理工艺流程

根据废水特性,采用"物化预处理+特种生化处理"工艺路线:

预处理系统

筛滤:采用旋转筛滤机去除废水中细小纤维,筛网孔径0.5mm。

冷却:通过板式换热器将废水温度降至35℃以下。

混凝气浮:投加PAC(200mg/L)和PAM(2mg/L),采用溶气气浮去除胶体物质和部分有机物,COD去除率约40%。

生化处理系统

复合厌氧反应器:采用IC反应器,容积负荷8kgCOD/(m³·d),内置特殊填料促进微生物挂膜,对聚丙烯酸分子链进行断链。

好氧移动床生物膜反应器(MBBR):填充30%的聚乙烯悬浮填料,溶解氧控制在2-4mg/L,污泥龄控制在15-20天,有利于聚丙烯酸降解菌的生长。

后处理系统

:生化出水经纤维束过滤后,部分回用于生产,其余达标排放。

最终处理效果

系统运行数据显示:进水COD平均4500mg/L,出水COD稳定在80mg/L以下,去除率>98%;BOD5从1200mg/L降至10mg/L以下;SS从800mg/L降至15mg/L。特别值得注意的是,该工艺对聚丙烯酸的特征污染物去除彻底,出水黏度恢复正常。项目投资回收期约3年,主要来自水回用节省的费用。