人民日报记者 史自强

绝活看点

在化工生产领域,参数调整失之毫厘,结果可能谬以千里。邓晶通过精准计算,在没有试错空间的条件下为庞大复杂的化工生产线找到合适的技术改造方案。她曾获评全国五一劳动奖章、中国青年五四奖章、全国技术能手、全国劳动模范等荣誉。

位于河北省唐山市的开滦集团唐山中润煤化工有限公司甲醇分厂,纵横交错的管道、高耸的反应塔、轰鸣的压缩机,组成一座庞大的钢铁丛林。

41岁的工艺员邓晶,是一位为巨型设备“把脉开方”的工匠。她的“听诊器”是计算,“手术刀”是创新。她的日常就是演算纸上密密麻麻的公式和参数,她一次次用精准计算解决了困扰生产的“顽疾”。

几年前,邓晶主持完成了甲醇分厂二期废热锅炉换热效率提升改造项目。改造前,这台设备一直是生产的“绊脚石”:只要煤气负荷一增加,炉管就容易堵塞,换热效率立刻下降,出口温度跟着超标。这不仅影响甲烷的转化效率,还严重影响了甲醇产量。

面对废热锅炉的这道现实难题,邓晶决定走“增加换热面积”这条路,但真正的考验才刚刚开始——面积怎么定?“就像家里换暖气片,太大了房间过热,浪费资源,太小了温度升不起来。”邓晶说。

接下来的两个月,邓晶扎进了堆成山的演算稿里。电脑屏幕上跳动着密密麻麻的数据,手边的工具书被她翻得卷了边。经过七八轮系统计算,她终于从海量数据里“抠”出了“13平方米”这个最优解。

改造落地后,效果立竿见影:二期转化炉出口甲烷含量大幅降低;每天不仅多产甲醇约11.85吨,还能额外产出3.8吨中压蒸汽,最终实现年增效1198万元。

“在生产系统里动参数,就像给一个正在奔跑的人做心脏手术,没有试错的机会。”邓晶这样形容自己的工作。“化工生产环环相扣,一个参数的变化很可能引发连锁反应。任何技术改造都必须一步到位,一旦失败,轻则产量受损,重则全线停产,损失动辄数百万元。”

正是这种“零容错”的要求,磨砺出了邓晶的绝活——通过丰富经验和理论计算,在动手前就能预测改造结果。

邓晶的创新之路,始于19年前。22岁的她,以专业课第一名的成绩毕业,入职开滦中润公司。彼时,公司的焦炉煤气制甲醇装置没有成熟经验可循。

怎么进入工作角色?邓晶每天提前一小时到岗,拿着图纸爬高塔、钻管廊,硬是把2000多个阀门的位置、500多条管道的走向刻进脑海。同事称她为“活地图”,这份熟练背后,是磨破的3双劳保鞋和写满12个笔记本的工况记录。

邓晶的创新步伐从未停歇:2019年,她发明的过滤一体式煤气过滤器解决了困扰行业多年的换热器难题;2025年,她主持完成了一、二期氧压机出口联通改造,每年可降低生产成本219.1万元……

从一名普通操作工成长为全国技术能手,邓晶一直在探寻高效、绿色、安全的生产之路。2014年,邓晶有了自己的工作团队,团队累计完成创新项目60多个,提出合理化建议350余条,解决生产难题40余个。她带出了2名全国技术能手、5名石油和化工行业技术能手和3名唐山工匠。“只要把一项工作做到极致,任何岗位都能绽放光彩。”邓晶说。

来源:人民日报