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QCC改善案例:降低PP粒子卸货时间

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QCC 改善案例:降低 PP 粒子卸货时间一、课题背景

本公司为塑料制品生产企业,PP 粒子为核心生产原料,日均卸货量约 20 车次。卸货流程为:车辆进厂→过磅→等待卸车位→接除尘装置→拆包卸料→清理车厢→过磅出厂。

前期统计发现,单车次 PP 粒子平均卸货时间长达90 分钟 / 车,远超行业平均水平(60 分钟 / 车)。卸货效率低导致:

  1. 原料仓库进料节奏不稳定,影响生产排程;
  2. 运输车辆排队拥堵,增加物流成本与供应商投诉;
  3. 卸车人员长时间高强度作业,疲劳度高,易出现安全隐患。

基于此,生产部联合仓储部成立 QCC 小组,以降低 PP 粒子卸货时间为课题开展改善活动。

二、QCC 小组基本信息

项目

内容

小组名称

提速先锋队

成立时间

202X 年 XX 月 XX 日

小组人数

6 人(生产 / 仓储 / 物流 / 安全)

活动周期

202X 年 XX 月 —202X 年 XX 月

活动目标

单车次 PP 粒子卸货时间从 90 分钟降至 60 分钟以内

三、现状调查与目标设定1. 现状数据收集

小组连续 10 天统计单车次卸货各环节时间占比,数据如下:

卸货环节

平均耗时(分钟)

占比

车辆进厂等待卸车位

25

27.8%

接除尘装置 + 检查料口

15

16.7%

拆包卸料(人工拆包)

35

38.9%

清理车厢 + 设备复位

10

11.1%

过磅出厂

5

5.5%

合计

90

100%

2. 目标可行性分析

  • 行业基准:同行业优秀企业单车次卸货时间为 55~60 分钟;
  • 改善空间:等待卸车位、人工拆包是耗时占比最高的两个环节,合计占比 66.7%,改善潜力大;
  • 资源支持:公司可提供除尘设备改造、工具升级的经费,且员工改善意愿强烈。

最终确定目标:单车次 PP 粒子卸货时间≤60 分钟

四、原因分析

小组采用鱼骨图人、机、料、法、环、测六个维度分析卸货时间长的根本原因:

  1. 人员因素:卸车人员未定岗定责,操作熟练度不一;缺乏标准化作业流程(SOP)。
  2. 设备因素:除尘装置接口单一,每次对接需反复调整;无自动拆包设备,完全依赖人工拆包。
  3. 物料因素:PP 粒子包装袋为普通编织袋,无易撕口,拆包效率低;部分包装袋受潮粘连,增加拆包难度。
  4. 方法因素:卸车位仅 1 个,多辆车同时到厂时排队严重;卸料顺序无规划,先到先卸,未结合生产需求优先级。
  5. 环境因素:卸货区地面凹凸不平,车辆停放定位困难;雨天卸货区积水,影响操作速度。
  6. 测量因素:无实时计时统计工具,无法及时发现超时环节;缺乏过程监控指标。

通过 5Why 分析法,确定根本原因

  • 卸车位数量不足,车辆排队等待;
  • 人工拆包效率低,无自动化辅助工具;
  • 缺乏标准化卸货作业流程。
五、对策制定与实施

针对根本原因,小组制定 “5W1H” 对策表,明确责任人和实施时间:

序号

根本原因

对策方案(5W1H)

责任人

完成时间

1

卸车位数量不足,排队等待

What:新增 1 个临时卸车位,划分车辆等待区与卸货区

Why:分流同时到厂车辆,减少等待时间

Where:原料仓库西侧空地

Who:仓储部主管

When:1 个月内完成场地规划与标识

How:租赁临时卸料平台,设置车辆引导标识

张 XX

202X 年 XX 月

2

人工拆包效率低

What:采购 2 台自动拆包机,配套输送带;对现有人员进行设备操作培训

Why:替代人工拆包,提升卸料速度

Where:新旧卸车位各安装 1 台

Who:设备部工程师

When:2 个月内完成采购、安装与培训

How:对比 3 家供应商,选择适配 PP 粒子的自动拆包机,培训 2 名专职操作员

李 XX

202X 年 XX 月

3

缺乏标准化作业流程

What:制定《PP 粒子卸货标准化作业指导书》

Why:规范各环节操作,减少人为失误

Where:卸货区张贴,全员培训

Who:QCC 小组全员

When:对策实施前完成

How:明确各环节操作步骤、时间标准、安全要求,如 “接除尘装置≤5 分钟”“拆包卸料≤20 分钟”

王 XX

202X 年 XX 月

额外辅助措施

  • 与供应商协商,将 PP 粒子包装袋改为带易撕口的编织袋,减少拆包阻力;
  • 优化车辆进厂时间,要求供应商分时段送货(上午 9-11 点、下午 2-4 点),避免集中到厂;
  • 卸货区地面硬化处理,增设防雨棚,改善作业环境。
六、效果验证1. 目标达成情况

对策实施后,小组连续 10 天统计卸货时间,数据如下:

卸货环节

改善后平均耗时(分钟)

改善幅度

车辆进厂等待卸车位

5

↓80%

接除尘装置 + 检查料口

8

↓46.7%

拆包卸料(自动拆包)

12

↓65.7%

清理车厢 + 设备复位

8

过磅出厂

5

无变化

合计

38

↓57.8%

单车次平均卸货时间从90 分钟降至 38 分钟,远低于目标值 60 分钟,目标超额达成

2. 经济效益

  • 直接效益:日均卸货 20 车次,每天节省时间 =(90-38)×20=1040 分钟 = 17.3 小时;减少物流车辆等待费用约 2000 元 / 天,月节省成本约 6 万元。
  • 间接效益:原料进料效率提升,生产排程稳定性提高;员工劳动强度降低,安全事故发生率为 0;供应商满意度提升,物流协同更顺畅。
3. 无形效益
  • 形成标准化卸货作业流程,为后续同类物料卸货提供参考;
  • 提升 QCC 小组成员的问题解决能力与团队协作意识;
  • 改善厂区物流拥堵现象,提升企业现场管理水平。
七、巩固措施
  1. 将《PP 粒子卸货标准化作业指导书》纳入公司标准体系文件,定期组织员工培训与考核;
  2. 建立卸货时间日常监控机制,由仓储部每日统计数据,超过 45 分钟时及时分析原因;
  3. 对自动拆包机制定设备维护保养计划,每周进行巡检,确保设备稳定运行;
  4. 与供应商签订长期合作协议,明确送货时间与包装袋标准,持续优化供应链协同。
八、遗留问题与下一步计划
  1. 遗留问题:极端天气(如暴雨、台风)时,临时卸车位作业仍受影响;自动拆包机对包装袋规格要求严格,部分非标包装袋无法适配。
  2. 下一步计划:将临时卸车位升级为固定防雨卸车位;研发适配多种包装袋的拆包机附件;将课题经验推广至 PE 粒子、ABS 粒子等其他原料的卸货流程改善。

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