打开网易新闻 查看精彩图片
打开网易新闻 查看精彩图片
打开网易新闻 查看精彩图片
打开网易新闻 查看精彩图片
打开网易新闻 查看精彩图片

案例一:乳制品加工厂废水处理(华东地区)

项目背景日处理规模1500 m³,主营液态奶、酸奶生产。废水主要来自设备清洗、CIP系统、地面冲洗,水质水量波动大(生产期/非生产期差异显著)。

废水成分与来源

来源:乳蛋白、乳糖、脂肪残留(清洗废水占80%以上)

水质:COD 2500–4500 mg/L,BOD₅ 1500–3000 mg/L,SS 400–900 mg/L,动植物油 150–350 mg/L,pH 6.0–7.5,可生化性好(BOD₅/COD > 0.6)

处理工艺流程格栅 → 调节池(均质均量) → 溶气气浮(DAF,除油率>85%) → 水解酸化池(提升可生化性) → UASB厌氧反应器(容积负荷8–10 kgCOD/m³·d) → 接触氧化池(好氧) → 二沉池 → 次氯酸钠消毒 → 达标排放污泥处理:剩余污泥经浓缩、板框压滤脱水(含水率<80%),外运合规处置;厌氧沼气收集用于锅炉燃料。

最终效果

出水:COD ≤ 80 mg/L,BOD₅ ≤ 20 mg/L,动植物油 ≤ 5 mg/L

稳定达到《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)一级标准及地方严控要求

资源化:沼气年发电约15万kWh,降低运行成本20%

案例二:生猪屠宰场废水处理(华北地区)

项目背景日屠宰500头生猪,废水量800 m³/d。含血污、内脏碎屑、油脂,季节性波动强(节假日高峰负荷达1.5倍)。

废水成分与来源

来源:屠宰线冲洗、烫毛废水、内脏处理废水

水质:COD 2000–3500 mg/L,BOD₅ 1000–2000 mg/L,SS 600–1500 mg/L,氨氮 150–400 mg/L,动植物油 300–600 mg/L,含毛发及悬浮物

处理工艺流程回转格栅(拦截毛发) → 隔油沉淀池 → 调节池 → 气浮(强化除油) → 水解酸化 → A²/O生物池(厌氧-缺氧-好氧,强化脱氮除磷) → 二沉池 → 纤维转盘滤池(深度处理) → 消毒污泥处理:污泥经脱水后与辅料混合堆肥,制成有机肥用于周边农田。

最终效果

出水:COD ≤ 70 mg/L,氨氮 ≤ 12 mg/L,总磷 ≤ 1.5 mg/L

满足《肉类加工工业水污染物排放标准》(GB 13457-2013)表3特别排放限值

污泥资源化率100%,年减少固废处置费用约15万元

案例三:啤酒厂废水资源化工程(华南地区)

项目背景年产啤酒20万吨,废水量2000 m³/d。高浓度废水(糖化、发酵洗罐水)与低浓度废水(包装冲洗)分流处理。

废水成分与来源

来源:麦汁煮沸锅、发酵罐清洗废水(占70%)

水质:COD 1800–2800 mg/L,BOD₅ 1200–2000 mg/L,SS 250–600 mg/L,pH 5.0–6.5,含少量酒花残渣

处理工艺流程粗/细格栅 → 调节池(高/低浓度水分流) → IC高效厌氧反应器(容积负荷15–20 kgCOD/m³·d) → SBR反应器(脱氮除磷) → 砂滤 → 消毒 → 部分回用资源化设计:沼气经脱硫后驱动沼气发电机;处理后水回用于冷却塔补水、厂区绿化。

最终效果

出水:COD ≤ 45 mg/L,BOD₅ ≤ 10 mg/L,回用率30%

达《啤酒工业污染物排放标准》(GB 19821-2005)及地方回用标准

年产沼气约40万m³,发电50万kWh(满足厂区8%–10%用电);节水6万吨/年

行业共性总结

工艺核心:预处理(除油/渣)→ 厌氧(高浓度有机物能源回收)→ 好氧(深度降解)→ 深度处理(保障达标),根据氮磷含量灵活配置脱氮除磷单元。

关键创新

分质分流处理(如啤酒厂)提升效率

沼气/中水回用实现“以废治废”,降低碳足迹

污泥资源化(堆肥、建材原料)契合循环经济

挑战与趋势:应对水质波动需强化智能调控;未来方向聚焦低碳工艺(如厌氧氨氧化)、膜技术深度回用及数字化运维。