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案例:某电子产品丝印车间废气治理项目

项目背景

该企业位于珠三角地区,主要生产电子产品外壳,丝印工序用于产品表面图文印刷。由于厂区位于居民区附近,常有气味投诉,环保部门要求其限期整改。车间空间有限,需要在紧凑的场地内完成废气处理系统安装。

废气成分及来源

该车间废气具有以下特点:

主要使用UV油墨,但仍含有少量稀释剂(主要成分为丙二醇甲醚醋酸酯)

网版清洗使用专用清洗剂(含二甲基甲酰胺)

废气浓度较低(200-400mg/m³),但成分复杂

废气中含有少量酸性气体(来自某些特殊油墨

处理工艺流程

考虑到场地限制和废气特点,设计采用"碱洗预处理+UV光氧催化+活性炭吸附"的组合工艺:

废气收集系统

采用近距离收集方式,在每个丝印工位设置小型集气罩

使用低噪音离心风机,减少对周边环境影响

预处理系统

碱液喷淋塔:去除废气中的酸性成分并降温

高效除雾器:去除废气中的水雾和微小颗粒

UV光氧催化系统

采用特定波长的高能UV紫外线光束照射废气

配合TiO₂催化剂,将有机分子分解为低分子化合物

有效去除异味分子

活性炭吸附系统

作为最终保障措施,确保废气完全达标

采用蜂窝状活性炭,阻力小,更换方便

设置在线监测,当出口浓度异常时自动报警

紧凑型设计

所有处理单元采用模块化设计,垂直叠加布置

占地面积仅为传统系统的1/

设置隔音罩,设备运行噪音低于60分贝

最终效果

系统投入使用后:

废气排放浓度稳定在20mg/m³以下

周边居民气味投诉完全消除

设备运行能耗比传统工艺降低40%

活性炭更换周期延长至6-8个月,运行成本降低

系统自动化程度高,基本无需专人值守

为企业树立了良好的社区形象