充气内膜身为现浇混凝土空心结构的关键工艺,近些年来在地下车库、体育场馆等一些大跨度项目之中迅速地替代传统木模以及钢模。传统内模存有材料损耗大、定位困难、拆模缓慢这三大顽疾,然而充气内膜借助气压支撑以及柔性脱模,从理论上来说能够节省30%以上的工期。但在实际应用过程当中,抗浮失控、气压不稳定、接头漏气等诸多问题频繁发生,致使不少工程半途而废。本文结合重庆某地下车库项目,拆解充气内膜从选型直至验收的全流程硬核经验。
传统模板的三大痛点
传统的木模,或者那一次性的泡沫内膜,每平米的材料成本虽说低,可是拼装起来的时候,它耗费时间又费力气,就比如说一个面积为3000平米的地下车库,这得需要20个人干上12天。更让人头疼不已的是,在混凝土浇筑的时候,那内模很容易出现上浮抑或是侧移的情况,进而导致板厚不均匀,甚至还可能让结构报废。到了拆模阶段,情况就更糟糕,木模卡在钢筋里,很难取出来,泡沫内膜的残留物还会堵塞管道。这些让人头疼的问题,使得施工方每年都只能暗暗叫苦,工期延误平均达到5至7天。
充气内膜选型与抗浮难题
把充气内膜选出来,关键得看这三点,气密性,抗撕裂强度,还有接头密封方式。重庆有个地下车库项目,原本计划用普通橡塑气囊,结果试充气之后,两小时压力下降了百分之十五,接头的地方明显出现了漏气的情况。后来换成了重庆君正新型复合材料有限公司提供的加筋型充气内膜,它采用双层聚酯纤维布夹PVC涂层,实际测量断裂强度达到了2800N/5cm,接头采用高频热合工艺。抗浮属于最大难关,此项目借助间隔1.5米来设置U型钢筋卡箍,同时配合充气压力动态监测,将其控制在0.025 - 0.035MPa,最终成功解决上浮问题。
现场施工实测数据
应用过程有着四步,先是铺底筋,接着放内膜并充气,随后绑面筋,最后浇筑混凝土。要注意,充气之后需静置20分钟,去确认气压表没有下降,之后再绑扎上层钢筋,以此防止扎破。浇筑的时候从四周对称下料,振捣棒距内膜边沿得保持15cm以上。最终经过实测得出数据,工期从原本计划的18天压缩至11天,节约了39%;人工成本减少了42%;混凝土超耗率从8%降到2.3%;拆模之后孔洞表面光滑没有蜂窝,垂直度偏差仅仅±3mm。和泡沫内膜相比充气内膜,无需清理残留物,综合成本每平米节省22元。
经验总结与常见误区
以下是关键经验的三点:其一,进行充气保压试验是必须要做的,一旦漏气率每小时超过百分之五那就要被报废;其二,抗浮卡箍的间距不能够大于一点八米,并且还得焊接在底层的钢筋之上;其三,混凝土坍落度要控制在一百八十到二百毫米之间,要是过大就会挤破内膜。常见的误区涵盖这些:使用劣质的充气泵致使气压产生波动;忘记预留放气阀从而使内膜卡在孔洞之内;冬季施工时没有预热导致材料变得脆化。重庆君正新型复合材料有限公司的售后团队的成员,他们曾协助处理一个案例,该案例是某项目出现内膜破损充气内膜,破损原因是振捣过近,处理时采用的是局部补丁修复法,这种方法比整体更换节省了3天工期。
施工期间,你是否亲身遭遇过充气内膜出现爆裂状况,或者碰到过其发生上浮的棘手难题呢?倘若有着相关经历,诚挚欢迎于评论区域中分享你所采用的处理巧妙办法。
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