来源:市场资讯
(来源:香港中远海运)
在中远关西珠海工厂,一场围绕无机锌液作业系统的升级改造,让生产现场发生了看得见的变化。
无机锌液是制备无机富锌涂料的核心原料,一般以聚硅酸乙酯为基料、配以高含量锌粉与助剂配制而成,是生产重防腐涂料的关键中间体。它主要用于制造无机富锌底漆,依靠锌的牺牲阳极保护与涂层致密屏蔽双重作用,为钢结构、船舶表面等提供长效防腐,广泛应用于海洋、石化、重工等严苛工况场景。
无机锌液具有腐蚀性,一旦泄漏,不仅会腐蚀设备、污染环境,还会刺激皮肤、黏膜与呼吸道,存在安全、环保与职业健康多重风险。此前,珠海工厂采用行业通行的作业模式:阀门手动操作、温度靠人工巡检与干预、作业前后需跨楼层往返确认设备状态、工艺参数无法实时集中监测。随着产能提升和安全环保标准持续提高,这一模式在效率、稳定性与精细化管控等方面,面临进一步优化空间。
2026年初,珠海工厂把这道难题摆上“揭榜挂帅”的台面,向全厂征集方案。生产部员工王永揭了榜,拉着改造单位一起琢磨,从进料联锁、温控回路到操控平台,逐一攻关。
改造后的系统变了样:进料时,阀门按设定时序自动动作,异常自动闭锁,从源头杜绝泄漏;温度由传感器实时采集,超温自动保护;所有参数和状态集中到一块触摸屏上,操作工坐在中控位就能掌握全流程,再也不用楼上楼下来回跑。更重要的是,这次系统改造还预留了通讯接口,为后续接入MES系统打下基础,在解决当前问题的同时,稳步积累数字化能力,推动生产控制向精细化、智能化迈进。
这样的案例并非个例。目前,“揭榜挂帅”已在中远关西所属金山工厂和珠海工厂形成常态化机制,坚持“谁有能力谁揭榜、谁能解题谁牵头”,打破部门边界,让一线员工从被动执行转向主动参与改进。
中远关西鼓励员工立足岗位,从一个阀门、一段程序、一块屏幕等细微处入手,解决具体问题。日拱一卒,精益求精,小改小动也能攒出大变化。
从一台设备的优化,到一套机制的落地,中远关西珠海工厂用小改造汇聚大能量,让创新从一线“长”出来,走出一条贴合生产实际的提质增效之路。
供稿:中远关西 李澄
编辑:闾苏敏
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