现象
某模具加工厂加工 Cr12 模具钢,7 天工序间防锈长期使用油性防锈油,存在除油耗时、溶剂污染、喷涂缩孔返工、成本居高不下等问题,年防锈及返工成本超 4600 元,生产效率严重受限。
分析
现场排查确认,核心问题为油性防锈方案先天弊端:油膜厚难清洗,残留导致涂层附着力不足,除油人工与溶剂成本高,返工损失持续增加,企业急需等效防锈的清洁替代方案。
机理
防锈油依靠物理油膜防护,DX309 通过化学吸附成膜,7 天高温高湿环境下均可实现 0 级防锈;水性膜亲水易清洗,油性膜粘稠难脱除,决定后续工艺与成本差异。
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改进
全面替换防锈油,采用 0.5% DX309 水溶液浸泡 45 秒,自然晾干后仓储;取消溶剂除油工序,清水冲洗后直接进入喷涂环节。
结果
7 天实测模具钢无锈蚀,喷涂附着力达 0 级无缺陷;年防锈成本降至 26 元,返工损失归零,免除溶剂使用隐患,综合效益显著提升。
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