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(来源:桂冠电力)

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晨曦微露,海风裹着咸湿的气息掠过莱州风电场,一排排白色风机迎风转动。桂冠山东分公司运维主管李辉戴上安全帽,拎起工具包,开始了新一天的巡检。这样的日子,他一晃过了十八年。

“设备不会说话,但它会把问题‘写’在每一个细节里。你要做的就是蹲下来,仔细看。”李辉一边检查着箱变外壳上的锈迹,一边跟身旁的青年职工念叨着。在桂冠山东分公司,提起李辉,大伙儿都说这是个“把心扎在设备上的人”。

不能坐等支援,我们自己动手

莱州风电场靠海,风机、架空线路常年遭受海风盐雾侵蚀,设备老化快、突发故障多。有一回,二期项目架空线路的接线铜鼻子损坏,设备被迫带病运行,随时可能跳闸停机。可当时厂家技术人员一时赶不过来,现场的人都急得直搓手。

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“不能坐等支援,耽误一天就是一天的损失,我们自己动手修!”李辉撂下这句话,带着人就往现场赶。凭着多年检修运维经验,他沿着线路逐点排查,很快锁定了故障点位。拆线、压接、更换……一道道工序在铁塔上紧张有序地进行,最终破损的线鼻子被成功更换,设备恢复运行。

抢修结束后,李辉却没有走。他心头犯起了嘀咕:这一个坏了,别的呢?

为了摸清全线安全状况,他带头攀爬了10座铁塔,逐个拍照核查57处接线节点。核查结果让他心头一紧——这批老式线鼻子厚度不够、抗腐蚀性差,多数已经有了细微裂纹,“说不定哪天大风一刮就断了,这等于给风场埋了一圈‘定时炸弹’。”

当天天色已晚,李辉顾不上歇口气,他连夜把核查数据整理成专项报告,第一时间向上级汇报了隐患情况。后来借着全场停电检修的机会,他牵头把架空线路线鼻子全部换成了加宽加厚的新型抗腐蚀配件,从根子上拔掉了这颗“定时炸弹”。

故障不会凭空消失,答案就藏在细节里

“又跳了!这已经是第三次了!”这天,值班的运维值长急匆匆找到李辉,语气里透着无奈。莱州风电场一期项目东风三线连续无故跳闸,他们几次常规排查都无功而返,整个班组都有点泄气。

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“故障不会凭空出现,越是这种‘查不出’的毛病,越藏在不起眼的细节里。”李辉说完,扣紧安全帽,带着检修人员对全场箱变开始拉网式排查。

查到A12箱变时,他蹲下身子,目光盯住了箱体内部。这台箱变已经运行了17年,内部铁板严重锈蚀,几处焊点脱落,铁板松垮垮地挂着。“海风一灌进来,铁板晃动,很容易造成瞬时接地跳闸。”他指着脱落处说。

他们摸到了门道,排查速度一下子快了起来。在A17、A18箱变的高压电缆室,他又发现了另一处“病灶”——绑扎线路的旧扎带老化断裂,部分线路垂落,安全距离不够,放电跳闸由此而来。

“找到了!就是这两处在捣鬼!”李辉长舒一口气,身后的同事也跟着笑起来。大家笑归笑,手上的活儿却一直没停。他对A12箱变的松动焊点逐一电焊加固,对实在焊不上的部位,他用燕尾丝和固定螺栓双重加固;在A17、A18箱变里,他们将老化扎带全部更换,对二次回路重新规整梳理。风机重新转动起来的那一刻,海风还是那样咸,可大伙儿的心终于踏实了。

多查一点、多想一步

设备就多一分安稳

在同事眼里,李辉是攻坚克难的“定心丸”。青年职工常说:“好多解决不了的疑难杂症,到李场长手里都能迎刃而解。”听到夸赞,李辉总是摆摆手:“一线运维没有捷径,多查一点、多想一步、多改一处,设备就多一分安稳,风场就多一分保障。”

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在他这份踏实背后,还有一股子敢闯敢试的韧劲。莱州风电场一期是国内较早投运的风电机组,传统更换变桨轴承的工艺需要拆卸轮毂壳,工序繁琐、风险高、耗时长,电量损失不小。李辉不服气,他一头扎进设备图纸和说明书里,反复琢磨结构。在A28风机轴承更换作业中,他拉着设备厂家技术人员反复沟通、大胆尝试,硬是摸索出一套“不拆轮毂罩壳单叶片轴承更换法”。这套新工法,不仅给场里省下了大量人力物力,还为同类老旧机组检修提供了实实在在的经验。

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从开发区风电场到莱州风电场,李辉管理过的风电场接连拿下行业“百日无故障风电场”“5A级风电场”的荣誉。今年,他被评为桂冠电力2026年劳动模范。面对这份认可,他说得还是那么实在:“风机转着,我心里就踏实;它要是停着,我比谁都着急。”

海风吹过莱州湾,风机叶片缓缓划过天际。李辉拎着工具包,走向下一个巡检点,他的身影融进了那片守了18年的白色风景里。

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