某线材厂加热炉为三段连续式斜底炉,加热炉计划产量为140t/h,加热炉原计划为全烧焦炉煤气,从投产以来,主要燃料油重油和高炉、焦炉、转炉混合煤气。由于加热炉燃料种类发生变化,为了降低燃料消耗和减少氧化烧损,对燃料燃烧的风燃比提出严苛的要求。起初,加热炉没有安装氧含量监测系统,烧火工操作时,风燃的配比都是凭着经验和感觉。加热炉使用的高炉、焦炉、转炉混合煤气热值和压力波动很大,对加热炉操作非常不利。
在烧重油时,由于担心加热炉冒黑烟,风油比调整的较大。通过多次对加热炉气取样分析,空气过剩系数均在1.6-2.2之间,远远高于规定的1.34的限额,这样不仅造成了燃料的浪费,而且钢坯的氧化烧损也很大。因此,该厂在加热炉上安装了氧化锆氧量分析仪来监测燃料燃烧情况,及时了解炉中的氧气含量,通过监测数据指导操作工及时调整风燃比,将空气过剩系数控制在合理的范围内,实现低氧合理燃烧、稳定工艺、提高产品质量,达到节能降耗、降低环境污染的目的。
氧化锆氧量分析仪的安装位置选择非常重要,要客观的反应炉中的氧气含量情况,要避免火焰直接冲刷探头,确保仪器的使用寿命,防止燃料燃烧的残余物质腐蚀、堵塞探头,影响监测数据的准确性。
该厂自2022年在炉尾东端安装了一台氧化锆分析仪,使用至2023年,这一年多的时间运行情况良好,对该厂加热炉操作具有关键性的指导作用。由于该厂加热炉内宽将近12米,炉尾东端安装的氧化锆分析仪不能全面反映加热炉实际氧含量情况,因此,该厂在2023年下半年,在加热炉炉尾的东端、中端、西端各安装了一台氧化锆分析仪,对加热炉中氧含量情况进行了全面监测。
该厂通过三年的实际使用,氧化锆分析仪能够及时、准确的反映炉中的氧气含量,并指导操作人员合理调节空气、燃料配比,优化了加热炉的燃烧质量,让加热炉的燃耗和钢坯的氧化烧损达到了理想的状态。
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