企业概述:河南金鼎化工有限公司属河南省高新技术企业,年产合成氨15万吨,2007年成功在美国纳斯达克股票交易市场上市。目前,主要产品有尿素、碳铵、甲醇、二甲醚、液氨等。企业目前在建20万吨单醇项目,预计08年10月投入生产。我公司半水煤气脱硫采用Φ3.4m双塔并联生产,组装聚乙烯规整填料,变换气脱硫采用Φ2.4m双塔并联碱液法脱硫生产工艺,使用东北师范大学“888”催化剂。

一、改造前变脱塔运行状况及存在的问题:

我公司合成氨生产能力15万吨/年,采用双塔分开,分别为8万吨、7万吨系统,单塔采用两段塔盘,每段23层,鼓泡吸收,从脱硫效率来看,每年大修后较为稳定,≤15mg/m3以下。但是,随着运行周期延长,大修开车4—5个月后,塔内阻力逐渐上升,最高达到0.07—0.08MPa,严重地制约着生产效果的发挥,经常出现塔内托液、液位波动大、贫液成分变差、悬浮物多,时有带液现象,威胁安全生产,工艺指标大幅度下降,时常被迫缩减生产负荷,制约正常生产。

二、改造高效雾化喷头的特点:

2007年5月份,公司联系并咨询相关设计院和设备厂家,经过对相关厂家实地考察论证,结合我公司装置目前存在的阻力大问题,2007年7月份大修技改,采用湖北一家高效雾化喷头,在生产过程中能达到指标要求,解决了阻力上升的问题。改造的理论依据:强化雾化喷头的作用是整塔设4层喷头,一层塔盘,使其达到气液充分均匀接触,无死角气体,上段设有一层塔盘,正常生产存液高度在1米左右,设有液体捕集装置,防止带液,上段气体与液位属鼓泡接触后出系统。

三、改造后的效果:

单塔气液流量150m3,阻力≤0.01MPa,基本上无阻力,消除了阻力对生产的威胁,进口H2S在70—80mg/m3,出口H2S≤13 mg/m3。

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投入后系统运行10个月,阻力较稳定,在0.01MPa以下,出口H2S指标受控,碱消耗有所降低,总体贫液循环量有所增大,但使合

成氨生产的瓶颈难题得到彻底解决,到目前无托液带液现象,运行较为稳定。