近日,枣矿集团滨湖煤矿经历8个月的时间,经过全体滨湖人的团结奋进、攻坚克难,完成了选煤厂技改及新建原煤仓项目,并一次性通过验收,入洗能力由227吨/小时提升至284吨/小时,标志着该矿在选煤专业实现新突破。

滨湖煤矿属于全区域薄煤层矿井,核定生产能力每年150万吨,现有的年入洗能力每年120万吨的洗煤厂已无法满足井下原煤的全入洗,制约着矿井“精煤战略”的深入推进。

(升级洗煤厂集控中心)
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(升级洗煤厂集控中心)

为解决入洗能力不足的问题,该矿积极践行“求真务实、真抓实干”的工作理念,系统分析现有洗煤设备的最大效能、地面仓储能力,结合矿井实际生产需求,启动了洗煤厂技改及新建原煤仓项目,现已投入使用,为安全高效生产、洗选提质创效释放了空间,实现了“惜煤如金、颗粒归仓”。

他们把安全放在洗煤技改的首要位置,牢固树立“以质量保安全、以质量促进度”的思想,定期召开安全工作例会、工程进度协调会,严把原材料的进场关,全过程抓好工程质量管控,不定期组织联合安全大检查,及时消除现场安全隐患和不合格的工程质量,确保安全生产标准化动态达标。

“我们把洗煤技改总项目分为原煤仓及配电室土建工程、原煤仓及配电室设备安装工程、主厂房加固工程、主厂房设备安装工程4个单位工程,基础建设、设备安装一体化推进,为实现早日达产达效提供了坚强保障。”该矿选煤厂负责人杨飞说。

(更换矸石筛)
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(更换矸石筛)

他们把洗煤技改工程作为赋能提质创效的重点工程,严格按照设计图纸和合同要求,制定了详细的建设方案,成立工作专班、排定时间节点、明确工作职责、实施挂图作战,全面实施领导包抓、专班推进、定期调度等工作机制,全流程抓好过程管控,及时解决项目建设遇到的困难和问题,推动项目建设加力提速,为项目建设保驾护航。

在主厂房加固工程上,他们充分考虑厂房的结构特点、受力状况、使用环境等因素,对厂房的结构安全性、稳定性、耐久性进行评估,完成了浮选系统扩能、主厂房优化、集控室及机房改造装修、供配电系统等基础工程的开洞、承重梁加固等工程,在确保加固效果的同时,尽可能减少对厂房正常使用的影响。

(新建两座原煤仓)
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(新建两座原煤仓)

为缓解井下煤仓存储压力,该矿根据选煤厂系统布局,在西南角建设了两个全封闭立体式地面原煤仓,为原煤快速入洗提供了有效保障。

面对设备更换与正常生产相冲突的问题,他们积极与矿调度指挥中心沟通协调,确定生产时间和检修时间,有准备、有计划、有安排、有方法、有落实,挤时间、抓流程、提效率,在规定的时间内完成了浮选柱、循环泵、矿浆预处理器等设备的增加,重介旋流器、矸石筛、磁选机、离心机、分级旋流器等设备的更换,配电室、变压器、开关柜等供配电系统的完善,充分释放了洗选效能。