化工废水处理工程扩建改造案例

某企业的污水处理站由于3个原因导致需要扩建改造:①生产规模扩大了,产生的化工废水更多,是以往的3倍;②环保的要求提高,原本COD<1000mg/L即可纳入园区排放,现在要求是COD<500mg/L;③原有污水处理站的问题很多,需要整改。

我们都知道,化工废水处理是很难的一件事,不仅体现在它有机物、盐分以及氨氮等浓度的高低,而且体现在成分的复杂程度以及可生化性差等特点。

化工园区,图片来源于网络

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该案例的化工废水根据它的不同来源和特征分为了高浓度有机废水、高盐分废水以及低浓度废水,其中一个工艺废水的COD浓度超过了70000mg/L,另一个工艺废水盐分超过了30000mg/L,而这类两类废水需要分别进入预处理。

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原本的污水处理站处理高浓度有机废水采取芬顿氧化法做为预处理,不仅需要花费大量的药剂(氧化剂和中和剂),而且运行和操作都较难,现场还散发一股味道,这个就是改造的地方之一。

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后续改造成了铁碳微电解+芬顿氧化法的结合,一方面多了一个可处理高浓度有机废水的工艺,提高了处理效率,另一方面减少了药剂投放成本,降低运行成本。

高盐高浓度废水主要采用蒸发结晶的方法,其中多效蒸发是常用的一种,它是让加热后的盐水在多个串联的蒸发器中蒸发,前一个蒸发器蒸发出来的蒸汽作为下一蒸发器的热源,并冷凝成为淡水。

经预处理过后的化工废水可进入生化处理,依次是水解酸化池、UASB反应器以及多级接触氧化池。在生化处理当中,经过微生物的作用,大部分有机物在此得到了去除,前两个更是做到了提高化工废水的可生化性,分解大分子污染物,是非常重要的工艺。

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经过二沉池的作用下,化工废水出水COD浓度是远低于500mg/L,且运行两年依然很稳定,就此化工废水处理工程改造项目得以完成。