齐鲁晚报·齐鲁壹点 赵波
日前,青岛地铁9号线一期工程惜福镇站B出入口顶管工程顺利出洞,成为青岛地铁三期建设中首个完成顶管施工的成功案例,且整个过程最大沉降速率不超过2mm,最终误差控制在仅2厘米的极小范围内,远低于行业标准的5厘米误差范围。
九大风险源 顶进作业犹如“攻山头”
惜福镇站B出入口顶管法由青岛地铁集团第一建设分公司建设,中国铁建股份公司和中铁十九局集团有限公司联合承建,通道全长32.8m,净宽6m,净高4m,管节长度1.5m,厚度450mm,管片外皮尺寸6.9m*4.9m,拱顶覆土约8m~8.4m,属于浅埋隧道,拱顶覆土为素填土及粉质黏土,底板主要位于粗砾砂,通道主要穿越粗砾砂,地下水丰富,存在微承压水。采用大刀盘土压平衡式矩形顶管机进行掘进。
通道全长虽然仅有32.8米,但是顶管出洞施工需穿越7个Ⅱ级风险2个Ⅲ级风险,涉及顶管始发、掘进、接收、临近建筑物、侧穿管线、下穿王沙路、穿越富水砂层,施工难度大,整个顶进作业犹如“攻山头”一道过关斩将成功与主体结构“会师”,风险逐个解除。
为保障施工安全与质量,由青岛地铁集团第一建设分公司制定了详细周密的施工方案。施工过程中,严格执行安全操作规程,对施工现场进行全封闭管理,设置了8处安全警示标识和3道安全防护设施,确保施工人员的人身安全。同时,对每一道工序质量进行严格把关,从顶管机的组装调试到管节的吊装安装,共进行了22次质量检查与验收,确保工程质量符合高标准要求。此外,每日施工班组开展“晨会”活动,讲解安全作业规定和要求;起重吊装作业及动火作业按照要求逐级审批;每日由项目领导跟班作业,并进行风险管控核查和安全巡查,对施工准备工作进行逐项核查,掘进过程中对工艺参数分析核定,指导施工作业。为确保城市主干道王沙路安全,并加强应急管理,在顶管施工段正上方铺设钢板,顶管出洞接收时,由项目经理跟班作业,协调安全出洞措施落实落地。
另外,勘察单位在前期进行了详细的地质勘探,共钻探12个勘探孔,为掘进提供第一手地质资料,每日到掌子面观察出土的地质和地下水情况,为掘进分析地层条件;设计单位制定详细的设计图纸,每日到现场根据施工进展和掘进参数,提供详细的设计技术措施;监理单位根据设计图纸和施工方案对掘进进行全过程旁站值班,在顶管始发接收、吊装管节等关键节点项目总监亲自在场旁站,确保施工安全。监测单位依据监测方案每日对顶管施工段进行两次监测,并将监测数据汇总分析后通报各方,以监测数据指导掘进施工,整个过程最大沉降速率不超过2mm,最大沉降值不超过10mm。
“地下游龙”毫米级精准,班组建设创造施工奇迹
“啥是小立法加二次分配?”顶管班组的班组长刘小伟和他的团队成员都是第一次来青岛,对于青岛地铁的班组建设乍一听说,觉得十分稀奇。很快,他就发现了“小立法”的妙用所在。班组长刘小伟是一名“85后”,有着12年顶管施工经历,曾在上海、深圳、广州、南京、济南等大中型城市地铁建设中积累了丰富的施工经验。惜福镇站顶管工程是他首次参与青岛地铁建设,来到青岛地铁后,可谓是信心满满、斗志昂扬。由于青岛地质复杂多样、上软下硬与其他城市完全不同,没想到困难重重,他开玩笑地说:“整个顶管施工就像西天取经,一步一个坎,十八般武艺全部用了一遍。”顶管始发偶遇40多公分的孤石、顶管机掘进穿越富水砂层、接收就像戴了紧箍咒推进缓慢等等困难,但是他凭借多年积累的“打硬仗”的施工经验和沉着冷静的操作及指挥,通过一部操作台、一部对讲机及一支专业团队把一个个困难攻克,最终实现顺利出洞,由此我们大家尊称他为顶管界的“中国机长”!
为确保这条“地下游龙”的姿态准确,顶管施工作业过程中务必要贯彻“勤测、勤纠、缓纠”的原则,才能确保其按照预定轨迹精准出洞,这需要依靠项目部先进的测量仪器和强有力的技术保障,同时也要依靠经验丰富的顶管班组人员强烈的责任心。班组会议上,刘小伟和他的伙伴们迅速依据顶管施工方案,制定了调整纠偏油缸、打泥下压、调整主顶油缸等小立法奖励措施。接下来,通过地上地下综合联动,对顶管机的姿态进行实时、精确的测量与纠偏,终于能够确保其按照预定轨迹精准出洞,最终误差控制在仅2厘米的极小范围内,远低于行业标准的5厘米误差范围。
建设单位业主代表贾俊启表示,将以此次顶管顺利出洞为契机,继续保持安全高效的施工节奏,确保整个工程如期完工,为城市更新发展增添新动力。惜福镇站顶管的顺利推进,不仅展示了参建各方的专业素养和综合实力,也体现了城市建设者们对青岛地铁建设世界一流地铁的目标:安全、高效施工的不懈追求。该工程建成后,推进了青岛城市的地铁建设,也为后续顶管工程提供了宝贵的成功经验。
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