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案例:华东某有机硅光扩散剂生产企业废水处理项目

项目背景

华东地区某专业生产有机硅光扩散剂的高新技术企业,年产能达5000吨,在生产过程中产生大量高浓度有机废水。由于产品主要应用于LED照明和显示器件,生产过程中使用的有机硅单体、催化剂和溶剂等导致废水成分复杂,COD浓度高达8000-12000mg/L,且含有难降解的有机硅化合物。当地环保部门要求排放标准为COD≤100mg/L,NH3-N≤15mg/L,企业原有处理设施无法达标,急需改造升级。

废水成分及来源

该企业废水主要来源于三个环节:1)反应釜清洗废水,含有未反应的有机硅单体及中间产物;2)产品洗涤废水,含有表面活性剂及微量催化剂;3)设备冲洗水,含有悬浮的有机硅颗粒。主要污染物包括:六甲基二硅氧烷(MM)、八甲基环四硅氧烷(D4)、十甲基环五硅氧烷(D5)等环状硅氧烷,以及甲醇、异丙醇等有机溶剂,pH值在5-6之间波动。

处理工艺流程

针对废水特性,设计采用"物化预处理+生化处理+深度处理"的组合工艺:

调节池

:均衡水质水量,设有pH自动调节系统

混凝气浮单元

:投加PAC(聚合氯化铝)和PAM(聚丙烯酰胺),去除胶体态硅氧烷和悬浮物

微电解反应器

:铁碳填料床,通过电化学反应破坏有机硅化合物结构

水解酸化池

:将大分子有机物分解为小分子,提高可生化性

UASB厌氧反应器

:容积负荷6kgCOD/(m³·d),去除60-70%的COD

A/O好氧系统

:采用组合填料,污泥浓度维持在3500-4000mg/L

MBR膜生物反应器

:0.1μm孔径超滤膜,确保出水SS接近于零

臭氧催化氧化

:进一步降解残留难降解有机物

活性炭过滤

:作为最终保障措施

最终效果

系统稳定运行后,出水水质:COD 65-85mg/L,NH3-N 8-12mg/L,SS≤10mg/L,总硅≤5mg/L,各项指标均优于设计排放标准。处理成本约35元/吨水,较原系统降低20%,每年减少有机污染物排放量约120吨。该项目获得当地环保示范工程称号,处理工艺后被周边多家同类企业借鉴采用。