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案例:聚醚改性硅油生产废水处理工程

项目背景

广东某精细化工企业专注于聚醚改性硅油系列产品研发生产,产品广泛应用于纺织、化妆品等领域。其生产废水具有成分复杂、毒性大、含硅等特点,传统方法处理效果差。当地环保部门要求其废水必须经专业处理后才能排入园区管网。企业投资650万元建设日处理200吨的专用设施,2019年建成投运。

废水成分及来源

废水主要分为四类:

合成反应废水:含未反应单体、催化剂、聚醚硅油中间体

产品精制废水:含甲醇、异丙醇等溶剂及微量产品

设备清洗废水:含高浓度硅油残留

实验室废水:成分复杂但量少

特征污染物包括:

聚醚改性硅油(浓度200-800mg/L)

硅氧烷低聚物

铂系催化剂(0.1-0.5mg/L)

有机溶剂(甲醇、丙酮等)

废水COD通常在5000-8000mg/L,含盐量3-5%,且含有抑制微生物活性的成分。

处理工艺流程

创新采用"硅油分离-催化氧化-生物强化"工艺路线:

硅油回收段

高效气浮:溶气压力0.35MPa,去除80%以上硅油

硅油精馏回收:回收率>90%,纯度达回用标准

核心处理段

微电解反应器:铁碳填料,HRT=4h,ORP控制在-100mV

催化湿式氧化:温度220℃,压力4.0MPa,Cu-Mn/Al2O3催化剂

复合MBR系统:内置PVDF膜组件,通量12L/(m²·h)

安全保障段

活性炭吸附塔:空塔流速8m/h

在线监测系统:实时监控COD、pH等8项指标

处理效果与技术创新

经6个月调试优化,系统处理效果显著:

COD从平均6800mg/L降至45mg/L以下

硅含量从150mg/L降至1mg/L以下

铂系催化剂完全去除

出水无色透明,无泡沫

关键技术突破点:

开发了专用破乳剂,硅油回收率提高至92%

优化了催化氧化条件,能耗降低30%

选育了耐盐特效菌种,生化效率提升40%

项目获国家发明专利2项,运行费用约18元/吨水,硅油回收创造的经济效益可抵消30%运行成本。