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(来源:千龙网)

2月9日,走进山西潞安矿业(集团)有限责任公司古城煤矿(以下简称古城煤矿)主通风机监控中心,电子屏幕上实时跳动着各项运行参数,高清摄像头传回的画面清晰展示着风机、配电柜与关键设备的实时状态。

历经近三个月的稳定运行,该矿副井及桃园主通风机控制系统升级改造项目全面达标,标志着这座矿井的“呼吸系统”正式迈入智能化管控时代,为井下安全生产筑起一道坚实可靠的技术防线。

“过去遇到突发停电或变频器故障,备用风机切换全靠司机手动操作,操作台上每一秒都扣人心弦。”古城煤矿机运队队长原国栋指着如今简洁明了的控制界面说道,“现在不同了,系统自动判断、自动切换,我们更多时候是在‘看护’而非‘抢险’。”

此次升级改造,直指传统通风系统在突发故障时过度依赖人工的痛点。项目从控制核心到底层硬件实施全方位智能化重构,打造出一套拥有“智慧大脑”与“快速反应能力”的新一代通风系统。

在系统“大脑”部位,将原冗余系统升级为“双核大脑”——双CPU通过环网实现毫秒级数据同步,一旦主系统故障,备用系统可瞬间无感接管,彻底告别控制器宕机风险。监控层采用双工控机热备冗余设计,配合图形化人机界面,通风流程一目了然,遍布风机房、变频室、高低压柜等关键区域的摄像仪,构成无死角的“视觉神经网”,设备状态尽收眼底,关键操作皆可“一键完成”。

硬件层面的升级则赋予系统强大的“行动力”。在操作台低压配电核心区,新装的220V双电源自动切换装置默默守护着操作台的供电稳定;高压接触器具备机械保持功能,保证控制回路失电后,电机高压回路可靠供电;变频器增加失电跨越、冷却分区管理功能,大大减小了变频器故障给主通风机带来的影响;完善了故障切换及一键切换流程,故障发生后瞬时自动切换,真正实现“无人干预、自动倒机”。

记者看到,现场技术人员演示时,仅轻点鼠标,系统便平稳完成所有流程,过程安静而迅速。同时对切换风门进行了更新改造,切换时间由原来的接近4分钟,缩短为现在的2分10秒。

不仅如此,新系统将复杂操作转化为简洁指令。工作人员轻点触摸屏,即可完成“自动切换”“一键切换”“一键反风”等核心操作,大幅降低人为失误可能。与此同时,新增的16个振动、压力及压差传感器,与温度、电量等监测数据融合,构建起一套“在线健康诊断系统”。屏幕一侧实时滚动着设备“健康指标”,一旦出现喘振、超温、振动异常等征兆,系统便会提前预警,甚至自动触发保护,真正推动设备运维从“事后维修”转向“预防性维护”。

“如今坐在调度中心,就能对通风系统运行状态了如指掌。”古城煤矿调度中心值班人员表示,改造后,所有数据实时上传,实现通风设备的远程集中监控与数字化管理,不仅从根本上消除了单点故障导致的停风风险,还通过优化控制、减少空载,每年可节约电费约35万元。

值得一提的是,本次改造秉持“保留原有线缆、升级核心系统”的务实理念,技术成熟、可复制性强。其所采用的冗余控制、环网通信、全参数监测等方案,不仅适用于各类矿井通风系统改造,也可为冶金、化工等行业的高可靠性通风建设提供借鉴。