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(来源:中化新网)
2月6日下午,立春刚过,寒意未消。《中国化工报》记者走进潞安化工丰喜集团临猗分公司——甲醇电气车间的高压变频器区域内,干群正有条不紊开展巡检工作。车间主任冯晓冬背着巡检包、手持万向表,正对设备关键部位监测温湿度与运行参数,配电柜与变频器指示灯稳定闪烁,映出他专注的神情。
“高压区域巡检容不得半点拖沓,温湿度是核心监测指标,一旦超标容易引发线路凝露、元件过热,直接影响变频器稳定运行,节前每一组数据都得记实。”冯晓冬边检测边从巡检包里抽出记录表,快速认真记录数值。
巡检结束,众人迅速撤离高压区域,来到值班室,将现场记录的数据逐一录入设备台账管理系统。值班室的桌面上,丰喜集团2025年度“五小”创新成果一等奖的荣誉证书格外醒目。
这份荣誉,是冯晓冬团队改造两台锅炉引风机高压变频器换来的成果。“之前设备总出现整流模块被击穿、保险丝熔断的问题,这次我们把整流模块从100A升级到160A,彻底解决了故障。”谈起这项技改,员工难掩骄傲。
记者了解到,单台高压变频器由15个功率单元串联组成,每个功率单元均配有整流模块。而当时的技术方案是“局部改造、非整机更换”。局部改造即仅对整流模块升级替换,这就需对原有模块逐一拆除,再完成新模块的精准安装与调试。高难度的拆装工作,如何精准落地?
看到记者面露疑惑,工作人员打开一台备用高压变频器现场讲解:“15个整流模块接线分毫不能差,一旦接错、松动,整机都会报废。而当时技改,是利用锅炉停车检修期推进的,工期只有5天。我们分组工作,拆件、接线各环节流水线高效推进。赵秀峰把控全流程技术,何旭东统筹整体质量,厂家进行专业监测,通过三重过程管控,将15个模块逐台调试完毕后,按原厂工序装回变频器,最终实现一次试运成功。”
采购两台全新变频器需花费136万元,而升级30个整流模块总花费15万元,直接节省成本121万元。最重要的是,自2024年9月改造完成投用到现在,变频器过流报警、非计划停机次数均为零,锅炉供气稳定性大幅提升。
变频器是引风机的动力心脏,风机稳则锅炉稳,锅炉稳则生产稳。冯晓冬团队的这场技改攻坚,为生产平稳运行攒下硬核底气。
尝到技改甜头的团队,把创新融入日常,从生产细节出发,推出多项“微创新”。“我们还完成了6KV高压电机、380V电动机软启动器控制回路改造。”一名员工边录入数据边介绍,每一项创新成果都会第一时间同步至台账系统,既破解一线操作堵点,也契合企业“盘活存量、提质增效”要求。
临近2026年春节,冯晓冬团队早已在台账系统中制定好节前专项维保计划。“改出了效益,就要守好这份成果。”冯晓冬点开系统台账,密密麻麻的设备信息和巡检记录清晰可见。“节前多跑一趟、多查一遍、数据多核一次,春节生产就多一份保障。”冯晓冬说。
谈及2026年技改规划,冯晓冬信心满满。新一年车间将重点聚焦变频器节能改造,相关项目已录入台账系统稳步推进,未来还会把变频器模块优化的成功经验,复制推广到厂内其他设备上,让技改成果持续赋能生产。
记者手记
硬核坚守
新春走基层,走的是一线现场,看的是当下坚守。在丰喜临猗甲醇电气车间,没有惊天动地的大场面,只有高压区域里快准细的巡检动作、巡检包中工整的记录、值班室里实时刷新的台账数据。冯晓冬团队的技改成果,早已化作执掌设备的底气、守护装置稳运的硬核保障。他们的坚守,藏在万向表的每一次精准测量、融在线路的每一次细致排查。这群一线化工人,以小创新撬动大效益,以硬坚守守护稳定生产,让“存量提效”在基层落地生根,让春节的值守,成为万家团圆背后最扎实的产业底气。(本报记者 闫俊荣)
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