甜菜制糖工业是我国重要的农产品加工行业之一,但在生产过程中会产生大量高浓度有机废水,若不经处理直接排放,将对水体环境造成严重污染。本文将详细介绍两个典型的甜菜糖废水处理工程案例,包括项目背景、废水特性、处理工艺流程及最终处理效果,为相关行业提供参考。
案例:内蒙古某大型甜菜制糖厂废水处理工程
项目背景
内蒙古某甜菜制糖企业年加工甜菜50万吨,年产白糖6万吨,在生产过程中产生大量高浓度有机废水。该厂位于黄河流域,环保要求严格,需达到《制糖工业水污染物排放标准》(GB 21909-2008)的一级标准。项目总投资约1800万元,设计处理规模为3000m³/d。
废水成分及来源
该厂废水主要来自三个工段:
甜菜洗涤水:含有泥沙、甜菜碎屑及少量糖分,COD约800-1200mg/L;
压榨废水:含有高浓度糖分和有机物质,COD高达5000-8000mg/L;
设备冲洗水及冷却水:COD相对较低,约300-500mg/L。
混合废水主要污染物指标为:COD 3500-4500mg/L,BOD5 2000-2800mg/L,SS 800-1200mg/L,TN 60-80mg/L,TP 15-25mg/L,pH 5.5-6.5。
处理工艺流程
针对废水特性,采用"预处理+厌氧+好氧+深度处理"的组合工艺:
预处理系统
格栅:去除大颗粒悬浮物;
调节池:均质均量,设曝气装置防止沉淀;
气浮装置:投加混凝剂去除细小悬浮物和部分COD。
厌氧处理系统
采用IC(内循环厌氧反应器)工艺,容积负荷8kgCOD/(m³·d),HRT 24h;
反应器温度控制在35±1℃,pH维持在6.8-7.2。
好氧处理系统
采用A²/O工艺(厌氧-缺氧-好氧),总HRT 30h;
好氧段采用微孔曝气,DO控制在2-4mg/L;
内置硝化液回流系统,回流比200%。
深度处理系统
混凝沉淀:投加PAC和PAM进一步去除SS和TP;
消毒:采用次氯酸钠消毒,接触时间≥30min。
污泥处理系统
污泥经浓缩后进入带式压滤机脱水,泥饼外运处置。
最终处理效果
系统稳定运行后,出水水质如下:COD≤80mg/L,BOD5≤20mg/L,SS≤30mg/L,NH3-N≤10mg/L,TN≤20mg/L,TP≤1.0mg/L,各项指标均优于设计排放标准。COD总去除率达98%以上,沼气产量约6000m³/d,用于厂区锅炉燃料,实现了能源回收利用。
热门跟贴