某汽车零部件电镀厂含氰废水处理改造工程
项目背景江苏某汽车零部件电镀厂主要生产镀锌和镀铜产品,原有含氰废水处理设施建于2010年,采用传统碱性氯化法。因设备老化、自动化程度低,难以满足日益严格的环保要求。2021年,该厂投资380万元进行系统改造,采用“臭氧催化氧化+膜生物反应器(MBR)”的创新组合工艺。废水主要来源于镀锌钝化线(60%)、镀铜线(30%)及退镀线(10%),污染物包括氰化物(50—120mg/L)、锌离子(10—40mg/L)、铜离子(5—20mg/L)及表面活性剂,COD浓度150—300mg/L,可生化性差(BOD₅/COD<0.2)。
处理工艺改造后的系统采用“预处理+臭氧催化氧化+MBR+RO”四级处理工艺:
预处理阶段:废水经格栅去除大颗粒杂质后,进入pH调节池,通过自动加药系统将pH调整至9—10范围。
臭氧催化氧化阶段:预处理后的废水进入臭氧反应塔,塔内装填TiO₂/活性炭复合催化剂。臭氧投加量80—100g/h,水力停留时间2小时。在催化剂作用下,臭氧分解产生羟基自由基(·OH),高效分解氰化物和有机污染物。
MBR阶段:臭氧氧化出水进入MBR系统,采用好氧活性污泥工艺,膜组件为PVDF中空纤维膜,孔径0.1μm。MBR系统可进一步降解残余有机物,并截留微生物和悬浮物,确保出水水质稳定。
RO阶段:MBR出水部分回用于生产线,其余经反渗透(RO)系统处理后作为高品质回用水。RO浓水返回臭氧单元再次处理,实现废水零排放。
处理效果改造后,进水氰化物平均浓度85mg/L,出水未检出(<0.05mg/L);COD从240mg/L降至30mg/L以下;重金属指标全部达到特别排放限值要求。系统回用率达75%以上,年节约新鲜水用量约3万吨,长期运行成本仅6.2元/吨水,较原工艺降低30%。
项目亮点
创新组合工艺:臭氧催化氧化与MBR协同作用,突破传统工艺处理瓶颈。
智能化控制:配备PLC自动控制系统,实时监控ORP、pH、臭氧浓度等参数,确保处理效果稳定。
资源循环利用:实现废水零排放,大幅降低企业用水成本。
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